摘要:因国家提高污水处理标准,使原有序批式间歇活性污泥处理工艺面临提标改造的局面,为此本文以实际案例为切入点,采用案例分析法、文献检索法,探究SBR工艺改造前污水性能和存在问题,分析高浓度城市污水处理厂对SBR工艺提标改造后,SBR工艺的运行效果以及经济效益,以便为污水处理厂对SBR工艺的改造提供参考依据以及工程借鉴。
关键词:高浓度城市污水;SBR工艺提标;改造设计
0引言
SBR工艺具有占地小,运行便捷的特点,但是存在脱氮除磷效率低、出水水质不稳定的问题,无法满足污水的高排放标准。随着国家城市对水环境要求、排入河流水源质量要求的提高,污水处理厂需要进一步加快对SBR工艺的改造,最大程度上挖掘和提升SBR脱氮除磷的潜力和速度,并提高污水深度处理工艺水平,以便确保出水水质达标,改善水质浓度高、预备用地有限的问题。
1高浓度城市污水处理厂SBR工艺改造前
SBR工艺是传统活性污泥处理法的一种变形,是通过降解有机物,将有机物与混合液沉淀于一体的反应器,整体工艺运行简单,建设费用和运行费用低廉,出水级别能够达到城镇污水处理厂排放标准中的二级标准。
1.1改造前SBR池
SBR生物池在改造前设计规模为5 500 m3/d。整个生物池可分为四池(1池、2池、3池、4池)。SBR生物池设计参数为,厌氧池尺寸可达3.25 m×310 m×6.35 m;好氧池参数2.35 m×20.00 m×5.00 m;SBR生物池的总容积已经突破了4 800 m3,其中生物池的MLSS质量浓度为4.0 g/L,生物池供氧量达40 000 m3/d[1]。在生物池改造前,污水需在第一小时进入1池,经曝气、沉淀、撇水、曝气后,待至第一阶段处理完成后进入2池,再经过曝气、撇水、曝气、沉淀后进入3池,重复上述步骤,进入四池直至出水,整体污水处理流程繁杂且效率低下,出水水质仅能达到二级标准。
1.2改造前SBR处理流程
整个SBR污水处理工艺具有间隙性、周期性的特点。在进行污水处理过程中,将其分为进水期、反应期、沉降期、排水期和闲置期。污水需要按照规定的流
程进入到运行周期。首先,污水进入到调节池中,在对污水进行预处理后,进入到粗格栅,经过粗格栅的沉淀,进入到泵房,利用泵房的反应推动力,降解污水中的有机物,以便减少后续曝气池的曝气时间;在对污水进行降解后,将污水传送到细格栅中,利用间歇曝气抑制污水中的丝状菌繁殖;然后进入旋流沉砂池,利用旋流作用沉淀污水中的杂质;待至沉淀完毕后,污水进入SBR生物池,代谢污水中的氮和磷,进行紫外线消毒,然后将污水排放至河流。
1.3实际进出水质(表1)
通过对实际出水质的检测发现,在SBR工艺处理后,污水中的CODCr、BOD5、SS含量、氨氮含量、TN含量都有所降低。其中CODCr在130~250 mg/L范围内;BOD5在230~340 mg/L范围内;SS含量在200~450 mg/L范围内,氨氮含量在52~64 mg/L范围内,TN含量在120~390 mg/L范围内。
1.4 SBR工艺存在问题
通过对出水水质的检测发现,其中有害物质含量浓度虽然有所降低,但是无法达到污水排放标准中的一级B标准,且其对CODCr、BOD5、SS、氨氮等有害物质的处理较为不稳定,即便经过紫外线消毒和抑制菌群的处理,有时也无法达到排放标准,为此需要对SBR工艺进行提标改造,以便使出水水质的保障率达到85%,其污水排放的评级达到一级B标准。
1.5 SBR工艺性能
在对SBR工艺进行提标改造前,SBR工艺在对污水处理的过程中,主要是通过增加间歇反应时间,提升对污泥的处理效率,减少污泥的反应时间。并且在处理时采用非曝气法式,使污水氧气均衡。但是由于污水处理过程中,间歇反应占主导地位,无法对氮和磷进行有效处理。因此,为提升SBR工艺的性能,在进行初步改进时将COD值的变化作为参考依据,测定污水中的污泥含量、温度,以及污泥沉降比,观察污水处理中的污泥沉降情况,以便调节SBR工艺的运行参数,提升污水对氮和磷的处理效率[2]。
2高浓度城市污水处理厂SBR工艺提标改造
为实现对SBR工艺的提标改造,确保出水水质达到污水处理标准中的一级B标准,在进行改造过程中结合实际水质以及进水水质浓度,对污水处理厂的现有设施进行改造,以便提升SBR工艺的处理水平,降低出水水质浓度。
2.1改造思路
进水水质中SS浓度过高,且其中含有大量的无机物,因此决定在改造时增加预处理设施,事先对污水中的SS物质进行沉淀分离,以便降低后续污水处理负担,避免SS物质对污水处理系统造成影响。预处理系统的改造,主要是在粗格栅、细格栅以及旋流沉砂池加设初沉池,提升排泥效果,提升系统运行的稳定性[3]。而针对污水处理中CODCr含量较高的问题,在对其进行改造,选择时先用生物处理手段消除污水中的BOD、氨氮和CODCr等污染物,以便为后续出水水质达到一级B标准奠定基础。通过改造现有的SBR工艺,提升其脱氮除磷的效率,通过设立独立的功能分区(见图1),扩建SBR池,降低出水水质波动,保证出水水质的稳定性。另外,在进行改造过程中,增加深度处理设施,以便能提升处理SS污染物的数量,在采用生物处理手段的基础上,辅以化学除磷手段,确保出水水质得以达到排放标准。
2.2复核二级处理能力
在预处理阶段,主要是利用初沉池去除污水中部分污染物,确保污水中的CODCr、SS含量降到25%以下,其中污染物的去除率达到50%,氨氮的去除率为2.5%。在对生物池中好氧池和缺氧池容积进行计算时,依照室内排水设计标准,采用缺氧和好氧法进行计算,确保污泥质量浓度得以降低至4 000 mg/L,而好氧池的容积达到39 602 m3,厌氧池的容积达到15 476 m3。
2.3预处理系统
在SBR池新增两座幅流式初沉池,以便提升表面水力负荷,将污水的沉淀时间缩短至1.15 h。为初沉池配备周边传动半桥式刮泥机,并在初沉池的进水管上设置超越管,一旦系统检测污水中的SS含量较低,就可以启动超越初沉池,将原水中的碳源直接传输至生物池中,提升碳源的利用效率[4]。
2.4生物池改造
本次对SBR工艺进行改造主要是通过设立独立功分区的方式,对污水进行处理,设置厌氧、好氧、缺氧各功能区对污水中污泥浓度进行控制,确保将污水中的污泥质量浓度降低至4 000 mg/L。同时,设置混合液回流系统,挖掘污水中的有效水,提升生物池中的有效水含量,将其深度提升至6 m,以便增加有效水的容积。为了确保污泥和原水有效分离,还增加泥水分离设施,利用隔墙分离厌氧区,减少污泥的停留时间,并为分离预留出富裕的缺氧区,以便在SBR进行主反应时,能借助现有的生物池结构,分离泥水。另外,在厌氧区增加搅拌器,每个区域内添加功率为2.0 kW的搅拌器,并在缺氧区每个区域内添加功率为5 kW的推流器,拆除好氧区原有的曝气设施,重新选用功率较大的曝气系统,以保证污水处理的有效性[5]。在好氧区末端加设回流泵,提升污水的回流比。更为重要的是,在好氧区还要加设原状空气主管装置,以便缩短泥水分离时间,确保反硝化脱氮效果,提升整个系统运行的灵活性。
2.5加药鼓风系统
针对加药系统的改造,主要是在全系统中添加聚合氯化铝为去除磷提供辅助。在整个系统共添加两个投加点,其一是生物池出水堰,其二是进水管混合器。在生物池出水堰添加投加点,能够在去除磷污染物时,提升活性污泥的沉降性能,确保磷的消除率提升10%。而在进水管混合器添加投加点,则能基于实际的水质情况以及运行效果,辅助投加聚丙烯酰胺,一旦在进水时SS含量较高,可以通过在进水管混合器投加聚合氯化铝,改善SS的沉降效果。针对鼓风系统的改造,目的在于降低原有鼓风机的能源消耗,改善噪音大,提升鼓风机的风量和风压。本次在改造过程中,将鼓风系统更换为磁悬浮离心鼓风机,能够有效降低噪音污染,保证鼓风系统的节能效果。并且在鼓风机作用时,还能够基于进出水质的曝气量,重新核算汽水比,适当地增加风量和风速。
2.6消毒系统
原本SBR工艺的消毒系统是紫外线消毒,但是在消毒过程中极易受到进水水质波动的影响,无法保消毒的稳定性,尤其是无法保证SS出水指标的稳定性,无论是紫外线的透光率还是实际消毒效果都达不到相应的标准。为此,本次改造过程中,出于降低消毒系统运行成本,提升消毒效果的目的,将紫外线消毒改造成液氯消毒方式,通过液氯投加点对污水进行消毒,以便提升污水的消毒率。在对消毒池进设计的过程中,将其尺寸设为45 m×52.2 m×4.2 m,其出水量需要达到1.80 m3/s。同时,为了有效检测出水的水质,在进行设计的过程中,还在消毒池建立在线监测房,用以实时监测出水的水质,确保消毒后的水质得以达标。
2.7供电系统
原有SBR工艺所配备的供电系统为10/0.2 kV变配电室,其中囊括了高压配电室、低压配电室、柴油发电室。但是在使用过程中,其无法满足SBR系统运行的需求,且消耗的能源也超出预期,因此决定对其进行改造。在原有电气系统的基础上,建设10 kV/0.4 kV分变配电室,以便扩大配电及控制范围,满足新加设初沉池、改造后的鼓风系统、加药系统以及预处理系统的供电需要。同时,在改造过程中,为了能够提升电气系统的负荷,为新建筑物提供稳定的电源,还在污泥泵房、消毒池、加氯间增加输电设备,确保供电的安全性,满足系统的供电需要。对供电系统的改造,都是在原有供电系统的基础上对其进行改造,并未改动供电系统的主体,因此整体改造成本较低,不仅满足了新添设备供电的需要,同时还保证了供电的安全性。
3案例分析
对SBR工艺进行改造后,为检测其改造效果,决定对SBR工艺进行试运行。在实验的过程中,通过检测SBR工艺参数、运行效果以及判定经济效益,检测SBR工艺改造存在的问题,以便进行及时改进,提升SBR工艺提标改造的合理性。
3.1工程概况
某污水处理厂占地18 310 m3,近期污水处理规模为5 000 m3,远期污水处理规模为10 000 m3/d。该污水厂自运行开始,就将出水水质的标准定为二级标准,随着国家污水处理标准的提高,现需将污水处理标准提升为一级B标准。但是由于污水处理厂占地规模有限,故只能通过对SBR工艺进行提标改造,提升出水水质,强化污水处理厂的污水处理能力,提升SBR系统的运行能力。
3.2实验分析
在利用SBR工艺对污水进行处理时,其关键在于降低污水中的有机物浓度,并在处理的过程中缩短反应时间,提高污泥有机物负荷。因此,在本次实验中基于污水中的有机物浓度对系统的反应时间进行测定,在SBR工艺预处理系统和生物池改造的前提下,如果进水时有机物浓度较高,反应时间被缩短,则会提升活性污泥的内源氧化速度。同时,在利用SBR工艺对高浓度污水进行处理时,借助生物池中的各个功能分区,抑制污泥中细菌的增长速度,并减少大量游离菌、丝状菌的生长。另外,借助SBR工艺的回流器,为污水中的微生物群制造了激烈的竞争环境,降低了微生物群的成活率,并有效抑制了丝状菌的过分繁殖,污泥膨胀的现象也得到有效改善,提升了系统对污泥的处理效果。
3.3实验参数
通过对SBR反应工艺的改造,SBR反应工艺系统能够基于系统的运行情况和对污水的处理情况,调节运行参数。因为改造后的SBR工艺是在系统的控制下,所以对污水处理的每个阶段的时间都可以进行灵活调节。例如,在实验时,将进水时间设置为3 min,曝气反应180 min,则系统就会将沉淀时间调整为30 min,出水时间设置为3 min,将整个排水比设定在1:3,确保系统运行与污水处理的需要的适配性,保证污水处理效果。
3.4运行效果
改造后的SBR工艺在实际运行过程中,其出水水质中的SS质量浓度维持在15~20 mg/L。污水在经过生物处理后,其氨氮含量也大幅降低,并且在对污水处理时并未发现明显的滤池板结现象,其出水水质提升至一级B标准。
3.5经济效益
本污水厂通过对SBR工艺的改造,污水处理规模得到了大幅提升。且本次改造的费用并未超出预期。通过计算,本次改造费用为5 325.5万元,其中土建费用不足3 000万元,各个设备采买费用约2 000万元左右。
4结语
本次对SBR工艺进行提标改造,是基于原污水处理厂SBR工艺的运行情况、水力流程以及水池容积进行变动,并且在改造过程中充分利用了现有的水头和池容,采用增添设备,增设投加点的方式进行变动,以便确保SBR工艺不受水质波动的影响,提升SBR工艺的处理效果,强化污水厂的污水处理能力。
参考文献
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[5]景兆华,王向举,刘海茹,等.西北某高浓度城市污水处理厂SBR工艺提标改造设计[J].净水技术,2023,42(4):169-175.
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